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本文以三室蓄熱式焚燒爐(RTO)為例,針(zhēn)對三室RTO共有6個換向閥,在(zài)爐底(dǐ)兩兩成對,分(fèn)組布置。
三組換向閥與RTO三個蓄熱室對(duì)應,通(tōng)過一定的順序打開、關(guān)閉,引導煙氣(qì)通過(guò)蓄熱室、燃燒室,最終排放到大氣中。工作(zuò)時RTO焚燒爐內呈微負壓狀態。高溫(wēn)側換向閥的外側與(yǔ)煙氣出口管道連通,區域溫度最高達(dá)300℃;低溫(wēn)側換向閥的外側與煙氣進口管道連(lián)通,區域溫度最(zuì)高達200℃。爐內廢氣具有一定的腐蝕性。裝置運行時,換向閥每60-180s開閉一次,動作頻(pín)繁。
換向閥的平麵閥板與密封端麵通過直接(jiē)接觸實現密封。閥板閉合後,因加工、裝配精度低導致密封不嚴,廢氣在壓力作用下流動,在閥板處形成少許內漏,不通過蓄熱(rè)體及爐膛焚燒直接排放。同時,閥杆在往複(fù)運動中(zhōng)對密封填料造成磨(mó)損,使廢氣通過填料直接泄(xiè)漏(lòu)到大氣中(zhōng),發生外漏。
另外,換向閥內(nèi)部存在高(gāo)溫煙氣,經長期(qī)運(yùn)行後,原閥杆與閥板均存在不同程度的腐蝕損壞。由於原換向閥(fá)設計存在上述問題,加之在排放指標、環保指(zhǐ)標更為嚴格的情況下,即使少(shǎo)量的(de)泄漏也會對排放(fàng)指(zhǐ)標產生很大(dà)的影響,因此需(xū)要通過改造提高閥門的密封性、耐蝕性和耐用度,使裝(zhuāng)置能夠(gòu)滿足現有工況條件(jiàn)下長期穩定運行的要求(qiú),並(bìng)且使排放的廢氣滿足《GB31571-2015 石油化學工業汙染物(wù)排放標準(zhǔn)》的排放指標。
根據長期(qī)運行後裝置換向閥出(chū)現的泄露、損壞等問(wèn)題(tí),結合故障點的出現位置,可以從以下三個方麵對(duì)換向(xiàng)閥的結構進行(háng)分析,並考慮改進辦法:
1.閥杆材料及其連接結構換向閥的主要動件是閥杆和(hé)圓形閥板,因閥門動作頻繁,密封結(jié)構及支撐結構負荷較大。加之爐中廢氣溫度較高且(qiě)有較強的(de)腐蝕性,裝置運(yùn)行一段時間後,閥杆與閥板均發(fā)生了一定的磨損與破壞。經現場測量、檢查(chá)發現(xiàn),閥板與密封麵之間存在一定(dìng)程(chéng)度的(de)平行度偏差(chà)。因此(cǐ),應對(duì)閥板與閥(fá)杆采取降低重量、更換材料、增加(jiā)錯動補償機構等措施使動件擁有更長的使用壽命和更好(hǎo)的密(mì)封效果。
2.閥板密封結構原設計中,圓形閥板僅通過與密封麵接觸時自身發生形(xíng)變來進行密封。由於加(jiā)工精度無法保證,以及長期運行帶來的支撐結構磨損,圓(yuán)形閥板與密封麵無法在圓周上所有的位置都能(néng)緊密接觸(chù)。因此(cǐ),需要對(duì)閥板密封結構進行重新設計,來保證長期運行中閥板密(mì)封的可靠性。
3.閥杆密封結(jié)構(gòu)及支撐結構原設計(jì)中,閥杆的密封(fēng)組件采用的是填(tián)料式密封,由於(yú)換向閥的動(dòng)作頻率非常高(每60-180s動作1次)使得此(cǐ)處(chù)密封填料的損耗非常快。閥杆的支撐結構是在內外兩側對稱布置的由三(sān)個橡膠輪組成的支撐軸承。拆除支撐軸承後(hòu),發(fā)現(xiàn)滑輪表麵(miàn)包膠因長期使用表麵已發生永(yǒng)久變形;滑輪的轉軸因長期與軸套幹磨,已嚴重(chóng)磨損;部分滑輪已無法正常轉(zhuǎn)動。此外,經檢查發現,支(zhī)撐(chēng)軸(zhóu)承雖然(rán)有一定的調心功能,但當閥杆兩端同(tóng)時采用此結構時(shí),很難保證閥杆與密封函的同心度,從而(ér)加劇了填料(liào)的磨損。填料磨損後,廢(fèi)氣在此處發生泄漏。因此,需要對閥杆的密封結構與支撐機構進行重新設(shè)計,以達到更好的閥杆密(mì)封效果與更長的使用壽命。
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